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提到江蘇蘑菇APP農牧股份有限公司,業(yè)內同(tóng)行都會不由自主的豎起大拇指,產品堪稱行業一流。走進蘑菇APP股份淮安正昌飼料(liào)有限公司的生(shēng)產車間,你會被各種(zhǒng)現代化的製造(zào)設備(bèi)所吸引,可能不易注意到那些(xiē)在一線忙碌的產業工人。可正是(shì)這些名不見經傳的新時期技術型工人,不斷創新(xīn)發明、克難攻堅,保證了畜牧水產業多樣化的生產需要,源(yuán)源不斷地把尖端的(de)新產品送到養殖戶手中,淮安正昌膨化車間的張鳳龍班組就是他們中的傑出代表。
2019年,為滿足泥(ní)鰍規模化養殖需要,淮安正昌科研人(rén)員進行了泥鰍(qiū)專用料的開發,研製成功粒徑隻有1毫米的泥鰍專用(yòng)飼料。這種比菜籽粒(lì)還小的飼料,對(duì)生產(chǎn)工藝、設備等要求極高,生產難度較大,直接影響了產品市場供應和大麵(miàn)積推廣。
如何打破這一技(jì)術瓶頸,是張鳳龍班組一直(zhí)思考的問題(tí)。春節(jiē)一過,在生產總監徐業虎、生產主管彭利軍的帶領下,全班組8名同誌克服(fú)新冠疫情影響,撲下身子開(kāi)展技術攻關。
他們首先認真研究了這(zhè)一技(jì)術(shù)瓶(píng)頸的根本(běn)問題。尋找到與設備改進、技術參(cān)數把控相關(guān)的三個關鍵節點:一是半成品中出現鏽渣,是由(yóu)半成品倉氣(qì)動門和料位器插門的鐵質材料造成(chéng)的,需要改進排(pái)除;二是螺旋螺杆機(jī)的製粒精度不夠,是設備本(běn)身技術參數與產品要求的不對稱造成的,需要重新計算(suàn)設定;三是出現積碳、積塊堵機問題,是槳葉根部間隙過小和設(shè)備控製與電流提示不同步(bù)造成的,應當進行實驗、調整。
找準(zhǔn)了問(wèn)題的症結,於是他們進行了(le)大膽革新(xīn)和深入過細的探索、試驗。將部分鐵質部件全麵改成不鏽鋼材料,並在料位器插門上加(jiā)裝強磁塊,用(yòng)以(yǐ)吸除料中細微的鏽渣;調整(zhěng)槳葉間隙,定時進行清理,杜絕積塊的(de)發生;修正(zhèng)主機運行電腦控製程序,消除蒸汽供應時間差,提高設備間的同步程度。
特別是(shì)通過精確計算(suàn)螺杆機製粒精度,並經反(fǎn)複試驗(yàn),將設(shè)備參數調整到恰當的狀態。針對螺(luó)旋螺杆機在製(zhì)粒(lì)過程中的“卡殼”現象,通過連(lián)續不斷的跟蹤測試,摸索出一套行(háng)之有效的參數標(biāo)準(zhǔn)。原有蒸汽溫度熱量較高,容易造成料糊和硬斑,將溫度適當調低。同時對半成品含水率進行調整,提高半成品濕度,使之易於擠(jǐ)壓成型。
此外,加強(qiáng)與技術部門(mén)的溝通協作,優化原料配方設計,調減粗纖維含量高原材料的用量,控製了模具堵塞的發生。
張鳳龍班組上下一心、不怕吃苦、勇攀高峰,經過連續七天的奮戰,開機試產一次性成功(gōng),攻克了微小(xiǎo)徑膨(péng)化料(liào)生產(chǎn)的難題,得到(dào)了公司領導和同誌們的一致稱讚!袁珍虎董事(shì)長說:“創新是企業發展永恒(héng)的動力。蘑菇APP員工就是(shì)要做(zuò)別人做不到的事,當一流(liú)的員工,造一流的產品,勇立行(háng)業潮頭,敢當行業標杆!”
戰疫情精神振奮,幹工作鬥誌昂揚。淮安正昌飼料有限(xiàn)公司全體員工立誌逆勢創奇跡(jì),業績超去(qù)年,為早日實現蘑菇APP轉板升(shēng)級目(mù)標作(zuò)出更大貢(gòng)獻!
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